典型文献
冷连轧机防缠导板位置闭环控制
文献摘要:
梅钢1 420 mm五机架冷连轧机出口段防缠导板的位置控制方式属于开环控制.该控制方式具有不稳定性,导致在生产中问题频发,其中包括防缠导板位移不到位,使得未起到防缠防溅的功用以及防缠导板位移过度导致划伤轧辊影响生产过程.针对上述问题,分析了防缠导板的开环控制系统,在此基础上提出防缠导板的闭环控制系统的设计思路.对所提出的系统进行建模仿真,分析了防缠导板位移在给定输入下的响应曲线,结果表明闭环系统具有一定的稳定性.同时,通过分析响应曲线,在当前闭环系统的基础上,提出了普通PID校正和积分分离式PID校正的方法,系统的响应时间分别较原闭环控制系统减少了 0.21 s与0.4 s.最后,将闭环控制系统应用于实际生产,试验结果表明,该系统能够在生产中稳定运行,且快速达到稳态,有效降低了防缠导板不稳定导致的系列问题.
文献关键词:
冷连轧;防缠导板;仿真;闭环控制;开环控制
中图分类号:
作者姓名:
严加根;范秋溦
作者机构:
上海梅山钢铁股份有限公司冷轧厂,江苏南京210039;北京科技大学机械工程学院,北京100083
文献出处:
引用格式:
[1]严加根;范秋溦-.冷连轧机防缠导板位置闭环控制)[J].冶金自动化,2022(01):82-89
A类:
防缠导板
B类:
冷连轧机,机防,位置闭环控制,机架,位置控制,控制方式,开环控制,功用,划伤,轧辊,闭环控制系统,建模仿真,响应曲线,闭环系统,PID,分离式,响应时间,系统应用,速达
AB值:
0.169007
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